轴向切割在压缩机改造中的应用分析
时间:2022-04-15 08:46:31 浏览次数:次
方案即改造前的原始叶轮和扩压器,改造A方案(叶轮和扩压器均改变),改造B方案(仅叶轮改变,扩压器不变),采用CFD(computational fluid dynamics)数值计算方法进行了详细计算分析,三种方案的结构尺寸见表1。
2 计算网格
图1为三种方案示意图,表1为该三种方案的结构尺寸变化。三种方案的网格数分别为370000、320000、320000,网格最小正交角分别为14.5º、19.8 º、14.4 º,网格均为六面体结构化网格,以提高计算精度。
3 边界条件
三种方案的边界条件为:转速5827r/min,入口总压3.8bar(A),入口总温200℃,出口总压4.47bar(A)。
4 结果分析
数值计算利用商业计算软件Numeca的euranus求解器求解三维定常湍流Navier-Stokes方程组,由于叶轮机械的周期性,采用了对1个叶轮通道联合无叶扩压器进行定常计算, 叶轮流道采用Autogrid划分网格,扩压器采用IGG划分网格,叶轮与扩压器之间的动/静交接面采用周向平均法进行相关物理量的传递,空间差分采用中心差分格式。所有的收敛计算中近边界层的Y+均小于10,收敛残差均小于10-5,表明数值求解的结果可靠,收敛值为真值,数值结果具有网格无关性。
对改造前(Original)、A、B三种方案进行了湍流模型校验对比。依据经验,S-A湍流模型和标准K-ε湍流模型的工程应用非常广泛,有一定的精度,因此为了简化计算资源,仅对上述两种湍流模型进行了对比计算。特性参数计算结果如表2所示。
从计算结果来看,S-A模型在改造前、A方案和B方案的效率计算中偏离过大,同时从软件使用者的文献来看[3-6],标准K-ε模型比K-A模型精确度更高,更符合实际工程需求,因此后续我们都以标准湍流模型的模拟结果进行比较。
从表2的标准K-ε湍流模型特性参数计算结果中可以发现,A方案、B方案的流量相比改造前均大幅度减少,A方案减少14.7%,B方案减少14.5%,与用户要求的流量减少15%相当;A方案、B方案的效率相比改造前略有提升, A方案效率提高了0.65%,B方案效率提高了0.32%,满足用户要求的改造后效率不能有负偏差;A方案、B方案的静压比相比改造前略有提升,A方案静压比提高了0.76%,B方案效率提高了0.82%,满足用户要求的改造后压力不能有负偏差。从上述比较可以看出,B方案能够满足用户目前的实际运行需求。
图2为三种方案叶轮和扩压器子午流面的相对速度分布图,由于方案B的叶轮出口宽度小于扩压器入口宽度,图2显示出该无叶扩压器靠近轮盖侧有一个低能涡存在,增大了能量损耗,对效率有一定影响,但是从相对流线的发展来看,主流速度较高,该涡区迅速衰减,到无叶扩压器出口时已经看不出该涡区的影响,因此对压缩机的性能影响有限。
5 结论
(1)验证了在工程应用中,采用标准湍流模型比湍流模型精确度更高,更符合工程实际。
(2)通过对该复合式压缩机离心段进行改造分析,可以看出改造后机组流量有一定程度的减少,同时机组效率和压力都略有提升,表明轴向切割方法应用在机组改造中完全满足用户要求。
(3)叶轮出口宽度与扩压器宽度一致时效率最高,叶轮出口宽度小于扩压器宽度时,会带来部分能量损耗,有低动能的涡区存在,但是当气流速度足够大时,涡区的影响被消弱到最小,对压缩机的效率、能头影响较小。
参考文献:
[1]么立新,匡中华,刘洋等.无叶扩压器进口子午形状研究[J].风机技术,2012(06):16-21.
[2]刘海清,张宏武.某带无叶扩压器的离心压缩机内部流动特性与稳定性分析[J].风机技术,2013(04):17-20.
[3]祁明旭.轴流透平级内三维复杂流动的数值模拟及小展弦比叶栅的特性试验[D].西安交通大学博士论文,2002.
[4]刘长胜.离心式压缩机级的三维粘性数值模拟[D].西安交通大学硕士论文,2003.
[5]周莉.离心压缩机级内动/静相干非定常流动的数值与实验研究[D].西安交通大学博士论文,2006.
[6]王晓峰.基于三维粘性流场分析的离心压缩机叶轮近似模型优化设计[D].西安交通大学博士论文,2006.
作者简介:程超(1980-),男,在职博士生,研究方向:离心压缩机性能改进研究。
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